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氣力輸送廠家:氣力輸送裝備運(yùn)行概述
1.1靜電除塵器
某廠2×300MW機(jī)組汽鍋除塵器采用雙室四電場靜電除塵器,除塵器灰斗內(nèi)的飛灰經(jīng)氣力輸送系統(tǒng)輸送至灰?guī)欤缓笥蓺庑陡苫疫\(yùn)輸車外運(yùn)供綜合哄騙或經(jīng)雙軸攪拌機(jī)加濕后由自卸汽車運(yùn)往灰場。每只灰斗的容積能知足汽鍋8~10小時滿負(fù)荷運(yùn)行。為避免溫度降至露點(diǎn)以下使灰板結(jié),灰斗有優(yōu)秀的保溫措施,并裝設(shè)灰斗板式電加熱器,使其連結(jié)灰斗壁溫不低于120℃,且高于煙氣露點(diǎn)溫度5~10℃。每一個灰斗都設(shè)有凹凸料位指示裝配;裝設(shè)兩個避免斗內(nèi)灰結(jié)拱的氣化裝配(剛玉多孔板),對稱安插。氣化風(fēng)由灰斗氣化風(fēng)機(jī)及電加熱器供
給。
1.2氣力輸送系統(tǒng)
本工程采用雙套管系統(tǒng)濃相正壓輸送系統(tǒng),輸送能力按汽鍋MCR工況下設(shè)計煤種排灰量的150%進(jìn)行設(shè)計。該系統(tǒng)采用麥克曼物料有限公司生產(chǎn)的MD泵,適用于中等出力、中長距離的集中輸送,為壓力式倉泵。每臺泵包括進(jìn)氣組件、柔性接頭、進(jìn)料圓頂閥、排氣圓頂閥、出料圓頂閥(只有出口泵有)、氣路毗連件(包括氣動進(jìn)氣閥、過濾器、節(jié)省孔板、止回閥等)。每組的第一個泵稱為主泵,它配備更多側(cè)配氣裝配。每組最后一個泵稱為出口泵,它與灰管毗連,只有它配有出料圓頂閥。輸灰管道采用內(nèi)外雙套管結(jié)構(gòu)。兩臺爐共用粗灰?guī)?座、細(xì)灰?guī)?座,經(jīng)由過程切換閥可肆意切換。
1.3工作原理
濃相正壓飛灰氣力輸送系統(tǒng)經(jīng)由過程脈沖氣利巴管道中的物料切割成一段段料栓和氣栓,哄騙料栓兩頭的靜壓差來推動料栓運(yùn)動。系統(tǒng)的焦點(diǎn)部門是一只倉儲式氣力發(fā)送泵(下稱倉泵)。倉泵由倉體、蝶閥、排氣閥、加料口、氣體管路等組成,氣閥到圓錐體內(nèi)部突起的
氣嘴,使氣體發(fā)生渦流,隨著倉泵內(nèi)部壓力的增加,被送物料成渦旋狀流動,以到達(dá)物料順?biāo)燧斔偷哪康?。哄騙較低的氣壓實(shí)現(xiàn)低速度、高濃度的輸送。其工作流程年夜致以下:
1)灰斗內(nèi)的料位計未被籠蓋或輪回周期未到,進(jìn)口圓頂閥關(guān)閉并密封,此時不用耗空氣。
2)當(dāng)統(tǒng)一組所有灰斗中任何一個的料位計被籠蓋或按時到,系統(tǒng)觸發(fā),倉泵的進(jìn)口圓頂閥打開,進(jìn)料計時器起頭計時,并延續(xù)一個設(shè)按時間使得灰落進(jìn)倉泵中。
3)一旦設(shè)定的進(jìn)料時間到達(dá),進(jìn)口圓頂閥關(guān)閉,密封圈加壓密封,并由壓力開關(guān)確認(rèn)密封正常。然后主泵的進(jìn)氣閥打開,壓縮空氣將灰從倉泵輸送到灰?guī)臁?/p>
4)在進(jìn)氣管線上設(shè)有雙壓力開關(guān),當(dāng)探測到管線內(nèi)的壓力下降到一定值時,關(guān)閉壓縮空氣進(jìn)口閥,系統(tǒng)復(fù)位,期待下一個輪回。
2.管道阻塞緣由分析
2.1汽鍋受熱面泄漏
2007年10月,1號爐頂棚過熱器泄漏,運(yùn)行時代,運(yùn)行人員未調(diào)整氣力輸送系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),那時系統(tǒng)堵管故障頻發(fā),委曲維持到停爐。停爐后,檢查一級電場灰斗出料口處灰板結(jié)嚴(yán)重,倉泵落料不順暢,發(fā)"灰斗高料位"報警。最后只能組織人工放灰,才完全清空灰斗。由粉煤灰的概況有很多孔隙和裂縫,孔隙率最年夜可達(dá)60%~70%,這類結(jié)構(gòu)對水的吸附作用很強(qiáng)。當(dāng)汽鍋受熱面發(fā)生泄漏時,飛灰吸附了年夜量水份,使灰的粘性增加,內(nèi)磨擦增年夜,流動性差,流動阻力增年夜,造成堵管。
2.2汽鍋啟停投助燃油
汽鍋啟動早期、停爐后期或運(yùn)行中長時間投助燃油后,因煤油混燒,使灰粘性年夜,在輸送進(jìn)程中,灰粒逐漸沉降,易發(fā)生堵管。
2.3電場故障退出運(yùn)行
2008年2月,2號爐2室1電場因可控硅故障停運(yùn)。為避免灰斗內(nèi)積灰,未關(guān)閉倉泵進(jìn)料手動插板門,倉泵仍按原運(yùn)行參數(shù)繼續(xù)運(yùn)行。幾天后,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)一級電場輸送壓力偏高,后來成長為輸灰管道頻仍梗塞。將倉泵進(jìn)料時間由原60秒慢慢調(diào)整為5秒后,仍無好轉(zhuǎn),將倉泵進(jìn)料手動插板門關(guān)閉后,才解決堵管問題。可見此次堵管問題主要是因2室1電場故障停運(yùn)引發(fā)的。煙氣經(jīng)過未投運(yùn)的電除塵器時,一部門重力年夜于煙氣浮力而降落于灰斗的灰稱為沉降灰。凡是情況下,灰的粒度越小,灰的流動性越強(qiáng);灰的粒度越年夜,灰的流動性越差。沉降灰一般顆粒粗年夜,概況粗拙,在輸送進(jìn)程中,灰粒逐漸沉降,易發(fā)生堵管。
2.4汽鍋年夜幅度降出力
汽鍋年夜幅度降出力致使飛灰溫度下降,一旦灰溫低,煙氣容易結(jié)露,使輸送阻力增年夜,發(fā)生堵管。
2.5汽鍋吹灰
汽鍋吹灰時,灰量年夜、灰粒年夜,對一級電場輸灰影響較年夜,有時可能造成堵管。
2.6倉泵故障的影響
2.6.1補(bǔ)氣逆止閥污堵
麥克曼在倉泵后輸灰管道上設(shè)有補(bǔ)氣逆止閥,補(bǔ)氣的目的就是把管道中的物料切割成一段段料栓和氣栓,然后經(jīng)由過程料栓兩頭的靜壓差來推動料栓運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)物料輸送。有段時間,2號爐2級電場泛起輸灰管道頻仍堵管,倉泵落料時間只能維持10秒加不上往的異常現(xiàn)象。我們進(jìn)行幾天跟蹤排查,發(fā)現(xiàn)3個補(bǔ)氣逆止閥閥體溫度偏高(正常情況應(yīng)略低于情況溫度)。解體檢查后,分析緣由為補(bǔ)氣逆止閥橡膠閥芯因持久高溫而失往彈性,已沒法實(shí)現(xiàn)止回功能,使灰回流到空氣管道里,致使閥體溫度偏高。因空氣濕度年夜,當(dāng)補(bǔ)氣逆止閥及空氣管道里有灰進(jìn)進(jìn)時,發(fā)生板結(jié),致使補(bǔ)氣逆止閥梗塞,不能實(shí)現(xiàn)切割物料的作用,成效造成管道梗塞。
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